至德鋼業(yè)伊拉克MASS煉鋼廠提高電爐爐齡的工藝實(shí)踐
浙江至德鋼業(yè)有限公司介紹了邯鋼伊拉克MASS鋼廠在提高電爐爐齡過程中的探索和實(shí)踐,對(duì)噴碳、拉碳以及爐襯砌筑等進(jìn)行了分析和探討。針對(duì)MASS鋼廠現(xiàn)狀采取相關(guān)措施后,爐齡不斷提高,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。伊拉克境內(nèi)的Mass鋼廠是由意大利DANIELI公司整體設(shè)計(jì),土耳其GEMONT公司負(fù)責(zé)設(shè)備安裝,河北鋼鐵邯鋼公司負(fù)責(zé)后期的生產(chǎn)組織和設(shè)備維護(hù)。伊拉克MASS煉鋼廠120噸電弧爐于2014年12月建成投產(chǎn),前期采用的是全廢鋼冶煉。電爐爐齡是電爐煉鋼生產(chǎn)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一,是電爐工藝操作水平最直觀的體現(xiàn)。由于MASS鋼廠廢鋼加工條件差,只是對(duì)廢鋼進(jìn)行簡(jiǎn)單切割,并未分類,而是摻雜在一起,廢鋼成分波動(dòng)大;并且MASS鋼廠因?yàn)殡娏?yīng)問題不能連續(xù)生產(chǎn),每天冶煉10爐鋼停爐。上述問題客觀存在,并且短期內(nèi)得不到解決,使得電爐渣線磚在250爐左右時(shí)已吃盡,后期渣線靠噴補(bǔ)料維持。由于伊拉克本土工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱,生產(chǎn)所需耐材全部是從國外進(jìn)口,耐材成本高,這使得提高電爐爐齡尤為迫切。
MASS煉鋼廠這座120噸超高功率配置較為先進(jìn),配有5支集束氧槍,3支燒嘴,3支噴碳槍,爐蓋分大小爐蓋,大爐蓋采用全水冷設(shè)計(jì),小爐蓋外圈設(shè)計(jì)有水冷管道包裹。電爐上爐殼由12個(gè)水冷塊組成,屬水冷爐壁。電爐下爐殼爐壁由鎂碳磚砌筑,爐坡和爐底永久層采用耐火磚砌筑,工作層由耐火料打結(jié)。投產(chǎn)前期,為了提高爐齡,對(duì)這一區(qū)域渣線磚采用過挖補(bǔ),爐役后期基本每爐次間都進(jìn)行噴補(bǔ),使?fàn)t齡能堅(jiān)持到300爐左右。后期在提高爐齡攻關(guān)中,針對(duì)此電爐設(shè)計(jì)特點(diǎn),主要通過采用優(yōu)化渣線磚砌筑工藝、強(qiáng)化泡沫渣操作、優(yōu)化終點(diǎn)溫度及終點(diǎn)碳控制以及碳氧槍的投用優(yōu)化等措施,在12小時(shí)生產(chǎn),12小時(shí)停產(chǎn)的生產(chǎn)模式下,目前爐齡已基本穩(wěn)定在了450爐左右,攻關(guān)措施采取后,最高爐齡已一次性達(dá)到了479爐。
電爐下爐殼工作層耐材由熔池渣線鎂碳磚、爐底搗打料、偏心區(qū)出鋼口磚三大部分組成。爐齡主要由渣線鎂碳磚殘余長(zhǎng)度所決定。
一、渣線鎂碳磚侵蝕機(jī)理。
(1)物理作用
加廢鋼、熔池受氧氣超音速射流作用產(chǎn)生的劇烈反應(yīng)、快速波動(dòng)等操作都會(huì)對(duì)耐材產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊、磨損、沖刷,鋼液高溫使耐材受熱膨脹、剝落,每爐的第一、二次料化完后,爐內(nèi)鋼液面較低,泡沫渣狀態(tài)不良,埋弧不好時(shí)弧光對(duì)爐壁的高溫輻射。
(2)化學(xué)作用
電爐吹煉在一個(gè)強(qiáng)氧化性氣氛中進(jìn)行,高溫氧化會(huì)脫除磚中部分碳,致使磚體工作面顯微結(jié)構(gòu)松動(dòng)脆化,在煙氣、鋼液沖刷下剝落而被蝕損。鎂碳磚首先受爐渣中FeO、供入的O2、爐氣中的CO等氧化物氧化,使鎂碳磚表面形成了12mm厚的脫碳層而蝕損,同時(shí),磚中碳被氧化后形成孔隙,熔渣從孔隙或裂紋處滲入,與MgO反應(yīng)生成(CaO·MgO·SiO2)、(3CaO·MgO·2SiO2)等低熔點(diǎn)固溶體,加速了爐襯的熔損。
因此,爐渣中FeO是渣線鎂碳磚侵蝕的主要原因,電爐爐底搗打料經(jīng)燒結(jié)成形后形成一個(gè)致密的整體,一直處于廢鋼沖擊、鋼水沖刷、高溫鋼液(渣)浸泡的惡劣條件下,因此要求搗打料具有良好的抗氧化、抗沖刷、抗熱震性。
由于MASS方原因,所有廢鋼混雜在一起,無法合理布料;由于電力供應(yīng)問題,每天只能冶煉10爐,無法連續(xù)生產(chǎn)。這些問題嚴(yán)重?fù)p害爐襯耐材使用壽命。
二、提高爐齡工藝措施
主要采取了如下措施來提高電爐爐齡:
1. 在砌筑下爐殼時(shí),在渣線上增鋪一層舊渣線磚,以減緩氧槍環(huán)氧對(duì)渣線的侵蝕,減少爐役后期渣線磚和熔池磚的差距。
2. 拉碳操作,降低鋼水氧化性,減少氧化鐵對(duì)耐材的侵蝕。目前主要冶煉美標(biāo)螺紋鋼,電爐要求盡量高拉碳,并且拉碳率達(dá)到了65%以上。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)鋼種情況,通過后期保終點(diǎn)碳操作模式,既能防止鋼水過氧化現(xiàn)象而導(dǎo)致脫氧合金的消耗,降低合金成本,同時(shí)也能有效地減少對(duì)爐襯的侵蝕,對(duì)提高爐齡能起到較明顯的效果。
3. 泡沫渣操作,為了更好地保護(hù)爐襯,在冶煉每一籃料熔化過程中,需要保證較好的泡沫渣狀態(tài)。在操作上主要是通過造渣全部加入爐內(nèi)后,采用降低供氧強(qiáng)度和同時(shí)采用點(diǎn)吹噴碳槍的方式迅速達(dá)到較良好的泡沫渣狀態(tài)。通過爐門口溢出少量爐渣后,觀察爐渣的狀態(tài),并在爐渣達(dá)到良好泡沫渣狀態(tài)后,組織裝入下一籃廢鋼。
4. 造渣護(hù)爐, 在冶煉過程中,使用噴碳槍,并且分批向爐內(nèi)中加入輕燒白云石(主要含MgO)和石灰,造出高堿度低氧化鐵的電爐渣。這一方法也基本上充分利用了DANIELI設(shè)計(jì)的較為先進(jìn)的噴碳槍的功能,能快速形成一定高度的泡沫渣,隨著泡沫渣高度的緩慢降低,具有足夠黏度的渣液也能夠充分地掛在爐壁上,形成一層爐襯的保護(hù)層,從而達(dá)到提高爐齡的目的。
5. 嚴(yán)格控制溫度 ,根據(jù)DANIELI提供的資料,出鋼溫度要求在1640℃以下。同時(shí)我們認(rèn)為溫度控制主要分為兩方面,一方面是通常比較看重的出鋼溫度;另一方面就是控制過程溫度。由于整個(gè)冶煉周期里基本有75%的時(shí)間是處在熔化期,把熔化期溫度控制好,同樣也對(duì)爐襯保護(hù)能起到至關(guān)重要的保護(hù)作用。根據(jù)每籃料型、料重,及時(shí)調(diào)整過程供量,通過實(shí)踐,在全廢無預(yù)熱冶煉模式下,將熔化期每籃料供電量控制在0.3~0.32 MVA/噸,在全熔后的第一個(gè)溫度基本能控制在1560~1580℃,從而較好地避免了過程高溫侵蝕爐襯。
三、各種耐材消耗直接分析
由于商業(yè)保密等各種因素,無法得到MASS公司的內(nèi)部具體耐材價(jià)格,無法進(jìn)行直接經(jīng)濟(jì)分析。現(xiàn)只對(duì)各種耐材消耗及主要指標(biāo)進(jìn)行分析,具體如表所示:在采取措施后,由于減少冶煉過程中噴補(bǔ)時(shí)間,直接降低了電爐冶煉周期,進(jìn)而加快生產(chǎn)節(jié)奏,減少鋼水在鋼包中的浸泡時(shí)間,以及拉碳操作降低了鋼水氧化性,在提高爐齡的同時(shí),還使得鋼包壽命得到提高。從目前生產(chǎn)實(shí)踐來看,以上措施效果顯著。
四、總結(jié)
1. 增砌一層渣線磚,能較有效地防止上下爐殼間縫間的鉆渣現(xiàn)象,同時(shí)能對(duì)原渣線第一層磚起到較好的防護(hù)作用。
2. 在冶煉過程控制中,在向爐內(nèi)添加造渣時(shí),通過分批向爐內(nèi)加入石灰和輕燒白云石進(jìn)行造渣護(hù)爐,在每爐的第一、三次料分別配100~200 kg碳?jí)K,同時(shí)在每籃料熔化結(jié)束后,采用點(diǎn)噴20秒左右的碳粉槍,既可以保證冶煉全程爐渣的泡沫化,也可有效地降低渣中氧化鐵含量。
3. 針對(duì)當(dāng)?shù)貜U鋼泥土夾帶量較大這一特點(diǎn),根據(jù)渣況適當(dāng)提高石灰用量,確保冶煉過程中保持高堿度、高黏度的爐渣,可實(shí)現(xiàn)在爐壁上掛渣護(hù)爐的作用。
4. 冶煉采用拉碳操作,能有效降低鋼渣的氧化性,并通過提高爐渣的黏度,能有效保護(hù)渣線爐襯。
5. 冶煉過程溫度控制在1560℃以下,終點(diǎn)溫度控制在1640℃以內(nèi),對(duì)爐襯的保護(hù)效果較好。
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